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安澤稱重模塊工廠(黎城便攜式汽車衡)鄉(xiāng)寧叉車秤報(bào)價(jià))高平衡器修理

更新時(shí)間:2018-10-23   點(diǎn)擊次數(shù):821次

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淺談如何排除電子衡器的特殊故障?

不管是所發(fā)生的故障屬于那種類型,無非是由電源、機(jī)械傳力機(jī)構(gòu)、稱重傳感器及稱重顯示器等多個(gè)主要方面產(chǎn)生的。針對一些在安裝和維護(hù)電子衡器的過程中出現(xiàn)的相對特殊的故障,下文便介紹一些相關(guān)處理經(jīng)驗(yàn)。 

一、安裝檢查是否故障 
檢查故障的過程結(jié)合有關(guān)文獻(xiàn)[1]的論述,筆者進(jìn)一步詳細(xì)地對檢查分析數(shù)顯儀表和傳感器兩個(gè)部分系統(tǒng)故障的各個(gè)環(huán)節(jié)作了如下總結(jié): 
1.空載時(shí)數(shù)顯儀表顯示歸零與否 
2.數(shù)顯儀表所顯示的數(shù)字穩(wěn)定與否,是否反復(fù)亂跳 
3.加載后,數(shù)顯儀表顯示的數(shù)字變化是否與加載量成線性變化關(guān)系 
4.加載后,數(shù)顯儀表顯示的數(shù)字變化緩慢與否 
5.加載再卸載后,數(shù)顯儀表顯示是否能重新歸零 
6.經(jīng)過多次加載和卸載,數(shù)顯儀表顯示是否每次正常 

二、元件存在固有的缺陷 
在軋鋼廠對一臺鋼坯秤時(shí)遇到一種未曾發(fā)生過的現(xiàn)象,那就是安裝完成后用測試砝碼標(biāo)定時(shí),卻發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)以表顯示出的重量并不隨所施加的砝碼重量的變化而變化,而是忽多忽少,并且儀表所顯示的數(shù)量竟然與砝碼所放的位置有關(guān),所以根本沒法進(jìn)行正確標(biāo)定。已知該秤重力傳感器的連接方式為并聯(lián),經(jīng)過仔細(xì)檢查后,確認(rèn)其連接線路是正確的,且數(shù)顯儀表和機(jī)械部分無任何故障和錯(cuò)誤。我們初步將問題歸結(jié)于傳感器上。為了進(jìn)一步查找原因,我們將數(shù)顯儀表用模擬器標(biāo)定后重新介入傳感器,接著取一只測試砝碼分別壓秤的四角,結(jié)果有三個(gè)角顯示值是正值,剩下的一個(gè)角的顯示值是負(fù)值;用萬用表測試該傳感器的毫伏值為負(fù)值。我們斷定顯示值是負(fù)值的那個(gè)角的傳感器內(nèi)部接線可能有誤,便將該角傳感器的橋壓線正負(fù)極調(diào)換,結(jié)果該角的顯示值變?yōu)檎盗?;通過檢校各傳感器線性度均合格。由此判斷,由于傳感器在出廠前進(jìn)行封裝時(shí),其橋壓或信號的內(nèi)部引線的正負(fù)極被接反了,導(dǎo)致在安裝的時(shí)候按照正常的色標(biāo)連接產(chǎn)生了以上故障。由此可見在對新安裝或更換傳感器后應(yīng)對傳感器的輸出信號進(jìn)行測量,判斷其輸出信號是否正常,以便標(biāo)定工作順利進(jìn)行。 

另一次是在汽車衡大修中,由于更換其中的四只傳感器及其接線盒,通電后,該秤卻不能正常工作,秤的顯示儀表顯示“----”。重新標(biāo)定后現(xiàn)象依舊。由于傳感器及其接線盒均為新購置,因此故障原因重點(diǎn)檢查連接線路,發(fā)現(xiàn)線路并沒有接錯(cuò)的地方。用萬用表測量傳感器的總輸出為零,供橋正常;逐一將各傳感器輸出從接線盒上取下測量其毫伏值均正常。于是將顯示儀表斷開,用萬用表來進(jìn)行檢查總線,結(jié)果發(fā)現(xiàn)信號正極與負(fù)極之間發(fā)生短路,導(dǎo)致傳感器輸出為零。接下來便檢查傳感器總線,但是結(jié)果并未有短路現(xiàn)象,這時(shí)便可斷定問題出在傳感器的接線盒中。再用萬用表對傳感器接線盒進(jìn)行單獨(dú)檢查,發(fā)現(xiàn)接線盒的信號正負(fù)極有短路之處,問題是因接線盒產(chǎn)品質(zhì)量造成的。通過仔細(xì)分析可以斷定該接線盒出廠前未經(jīng)過認(rèn)真的檢驗(yàn)。 

三、不合理的安裝設(shè)計(jì)造成的問題 
某單位有一臺長14米的100噸汽車衡,在使用不到半年經(jīng)常發(fā)生限位被撞壞、傳感器壓壞。通過觀察發(fā)現(xiàn),該汽車衡引道直線段不足2米,汽車不能正對汽車衡直線上下秤,汽車上下秤都會(huì)對汽車秤產(chǎn)生巨大的側(cè)向力,傳感器選用的是30噸柱式傳感器6只。由于柱式傳感器受側(cè)向力沖擊后它的歸位性較差,汽車上下秤后,秤體都不能很好的回歸到原來的位置,造成計(jì)量誤差;終造成限位損壞,秤臺垮塌壓壞傳感器。由于受地理環(huán)境限制,要想將引道直線段改長不太現(xiàn)實(shí)。我們將傳感器改為歸位性能較好的橋式傳感器,并對限位加固。通過改造該秤的準(zhǔn)確度得到較大提高,故障率也大大降低,問題得以解決了。這就是在對傳感器的選型上,未考慮現(xiàn)場環(huán)境因素導(dǎo)致。 
四、電子衡器工作中出現(xiàn)的故障 
電子衡器也會(huì)在工作狀態(tài)時(shí)發(fā)生各種故障。我們的無基坑電子汽車衡曾在冬季出現(xiàn)過如是故障:停站的位置不同,顯示儀表顯示的重量不一致。我們將一輛已知重量的汽車開上秤臺上時(shí),頭次汽車停在秤臺的較前端,其稱量結(jié)果顯示略高于實(shí)際重量;于是我們試著把車停在秤臺的較靠后端時(shí),其稱量結(jié)果卻低于實(shí)際重量,因此該秤根本無法正常計(jì)量檢斤。仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)稱重顯示儀表及其連接線路都正常。就在汽車上秤臺時(shí),觀察秤體發(fā)現(xiàn)秤體有微弱的擺動(dòng),這說明秤體中無異物卡死的現(xiàn)象。經(jīng)過分析判斷,汽車停在秤臺的靠后端時(shí)稱量結(jié)果低于實(shí)際重量可能是由于秤體底部地面上有硬物將秤體頂住,使稱量傳感器沒有承受汽車的全部重力。為了證明這一點(diǎn),我們用鐵鉤伸到秤體的底部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)確實(shí)有異物頂住了秤體。該異物可能是被車輪帶來的煤粉或者塵土、沙粒等順著縫隙進(jìn)入秤體底下的。將異物清楚后,再次檢驗(yàn)該秤,恢復(fù)正常。 

當(dāng)電子衡器在使用中出現(xiàn)儀表顯示數(shù)據(jù)亂跳的現(xiàn)象,即不穩(wěn)定。這種不穩(wěn)定一般是由于儀表或者傳感器故障造成的,也有很多是因線盒或者導(dǎo)線連接處受潮、進(jìn)水等非正常事故引起的[4]。一般處理這類故障首先檢查進(jìn)入儀表的傳感器毫伏信號,如信號穩(wěn)定則儀表有問題,更換儀表;信號不穩(wěn)定,檢查儀表供橋電源是否穩(wěn)定,如不穩(wěn)定或電壓不正常,應(yīng)將供橋電源的負(fù)載(傳感器)甩開單獨(dú)測量,如還不穩(wěn)定或電壓不正常則儀表有問題,更換儀表;如供橋電源正常,檢查接線盒是否受潮;受潮,用電吹風(fēng)將其吹干;未受潮則逐一測量每個(gè)傳感器輸出,當(dāng)測量到某個(gè)或多個(gè)傳感器的輸出不穩(wěn)定,則應(yīng)檢查輸出不穩(wěn)定的傳感器的信號電纜,如電纜有破損或接頭受潮,處理之;如無電纜破損或接頭受潮的現(xiàn)象,則應(yīng)更換傳感器。故障處理完后應(yīng)重新標(biāo)定。 

五、結(jié)語 
上述都是一些相對比較特殊的案例,其結(jié)果都是經(jīng)過反復(fù)仔細(xì)地摸索出來的,為此筆者也積累不少寶貴的經(jīng)驗(yàn)。但肯定還不包括所有的故障,也就需要吃一塹長一智的精神在實(shí)際工作中積累更多的經(jīng)驗(yàn)。為了盡量避免不必要的故障發(fā)生,我們應(yīng)該嚴(yán)格按照規(guī)范方法進(jìn)行安裝、使用,同時(shí)還要及時(shí)維護(hù)。 

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